10.08.2018, 05:24 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2018, 06:55 PM von christianw..)
Selbst mit heruntergesetzter Bandbreite von 7.2kHz (bei 10V) auf 2kHz ändert sich dahingehend nichts. Die Auslegung der Kompensation ist für 10-42V Eingangsspannung mit Laststrom 0.1-23A stabil (laut LTPowerCad).
RHP Zero für
Vin=10V Iout=0.01A: 40MEG
Vin=10V Iout=23A: 16.7kHz
Vin=42V Iout=0.01A: >100MEG
Vin=42V Iout=23A: 314kHz
Edit:
Gerade nochmal das Datenblatt gewälzt, die Slave-Controller können entweder Pulse-Skip oder Cont.Conduction wenn sie über die PLL synchronisiert sind, je nachdem wie OVMODE gesetzt ist. Das heisst, Burst-Mode fällt erstmal raus. Da der Slave-Controller hier auf FCC (Cont.Conduction) gesetzt ist, hängt er manchmal in diesem Modus fest, wenn der Master FCC anbietet. Das lässt sich aktuell nur unter dem Controller fixen.
Ich habe jetzt erstmal die Phasen 3/4 (Slave Controller) entfernt und prüfe nur den Master-Controller. Der hohe Ruhestrom kommt wohl von den Spulen und dem Iripple.
RHP Zero für
Vin=10V Iout=0.01A: 40MEG
Vin=10V Iout=23A: 16.7kHz
Vin=42V Iout=0.01A: >100MEG
Vin=42V Iout=23A: 314kHz
Edit:
Gerade nochmal das Datenblatt gewälzt, die Slave-Controller können entweder Pulse-Skip oder Cont.Conduction wenn sie über die PLL synchronisiert sind, je nachdem wie OVMODE gesetzt ist. Das heisst, Burst-Mode fällt erstmal raus. Da der Slave-Controller hier auf FCC (Cont.Conduction) gesetzt ist, hängt er manchmal in diesem Modus fest, wenn der Master FCC anbietet. Das lässt sich aktuell nur unter dem Controller fixen.
Ich habe jetzt erstmal die Phasen 3/4 (Slave Controller) entfernt und prüfe nur den Master-Controller. Der hohe Ruhestrom kommt wohl von den Spulen und dem Iripple.